調(diào)節(jié)閥是自控系統(tǒng)中的執(zhí)行器,其應(yīng)用質(zhì)量反映在系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)品質(zhì)上,調(diào)節(jié)閥應(yīng)用的好壞,即應(yīng)用質(zhì)量與三個方面有關(guān):
(1)正確選型(含計算)——系統(tǒng)設(shè)計人員;
(2)產(chǎn)品質(zhì)量——生產(chǎn)廠
(3)正確安裝、使用、維護——用戶。
所以,我們講質(zhì)量不只是生產(chǎn)廠的問題,它是一個廣義的概念,包括系統(tǒng)設(shè)計人員、生產(chǎn)廠家和使用人員。
下面列舉常見的應(yīng)用問題,這些問題若能很好地處理,可以說你選閥就不會出現(xiàn)大的質(zhì)量事故。
(1)口徑計算――小了不能滿足Qmax,大了常小開度工作,調(diào)節(jié)性能差,壽命短。
(2)校核關(guān)閉時的△P――有些根本就不作校核,造成閥關(guān)不死,打不開。
(3)校核可調(diào)比R――R小了不能滿足流量變化范圍。
(4)確定彈簧范圍――涉及彈簧范圍、啟始工作壓力、輸出力、穩(wěn)定性、調(diào)整等。
(5)材質(zhì)與結(jié)構(gòu)――這里學(xué)問最大,一個優(yōu)秀的工程設(shè)計人員,
所選的閥結(jié)構(gòu)和材質(zhì)應(yīng)是在滿足使用功能前提下,得到的是簡單的結(jié)構(gòu)、最低的價格
相反,花了很多錢,甚至引進產(chǎn)品,還是用不好,這種費用可差20~30倍。
用不好的影響則更大,開開停停,造成經(jīng)濟損失和產(chǎn)量下降,有的甚至無法投用。
因此,一個有經(jīng)驗的系統(tǒng)設(shè)計人員就知道閥在現(xiàn)場的重要性,一開始就重視閥的正確選型,并與我們密切配合。
(6)附件----對主體的保證和有意的補償。
也有很多成功的例子,成功首先在于他們的正確選型。這些例子都是筆者親自經(jīng)歷的:
(1)化八院——選用的耐鹽酸調(diào)節(jié)閥,因所選閥型和材料恰當(dāng),已使用兩年以上。
(2)化六院與沙市農(nóng)藥廠精細(xì)化工工程,多種物質(zhì)混合成的強腐蝕性介質(zhì),該閥1993年投用至今正常。
(3)化四院選用燒堿專用閥,克服了燒堿蒸發(fā)系統(tǒng)高溫濃堿腐蝕與堵卡問題。
(4)化八院與內(nèi)蒙吉蘭泰化工項目——水處理(脫鹽水)系統(tǒng),以往無論國內(nèi)外裝置均用襯膠蝶閥或隔膜閥,閥一直用不好。
該廠改引進隔膜閥用我們?yōu)橹畬iT設(shè)計的水處理閥后,閥已運行了兩年多。
類似的還有云南氮肥廠。
(5)核動力設(shè)計院——選用高溫高壓、0.2秒緊急動作閥,保證了試驗裝置運行。
(6)成都化工廠――濕氯氣調(diào)節(jié),原為美國閥,選用氯氣專用閥后,實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
(7)什邡化工總廠――346工程選用磷銨專用閥,投運兩年多正常。
(8)紅光化工廠――98%濃硝酸,選用全四氟耐蝕閥,1992年至今運行正常。
(9)云南氮肥廠――磷酸及混和介質(zhì),選用耐腐蝕球閥代替預(yù)先準(zhǔn)備進口的產(chǎn)品,產(chǎn)品從1992年至今運行正常,還節(jié)約10多萬美元。
(10)武鋼――技改選用微壓力自力式閥,解決了爐膛50mmHzO的超低壓穩(wěn)定問題。
舉例涉及的問題和成功的例子,目的在于證明選型的重要性和技術(shù)處理的價值,以引起對調(diào)節(jié)閥選型的足夠重視。