北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)訊:為了實現(xiàn)SO2消減目標,“十二五”期間我國大規(guī)模實施了燃煤電廠煙氣脫硫工程,其中大部分電廠采用了石灰石-石膏濕法脫硫工藝。 由于采用GGH能夠提高煙氣排放煙溫和抬升高度,減少污染物對地面的貢獻,減輕煙囪排放白煙,不必對煙囪進行防腐改造,很多濕法脫硫系統(tǒng)都設置了GGH。脫硫系統(tǒng)投入運行后,GGH都出現(xiàn)不同程度的堵塞,嚴重影響了脫硫系統(tǒng)的正常運行,降低了脫硫系統(tǒng)投運效率,增加了系統(tǒng)能源損耗。這個問題引起了行業(yè)的重視,也進行了一些研究。本文結合某發(fā)電廠GGH堵塞改造治理的成功案例,介紹一種以設備改造為主的治理方案。
1、改造治理前的運行情況
1.1 堵塞的形成及發(fā)展
某發(fā)電廠脫硫系統(tǒng)于2006年投入運行,主要設備參數(shù)見表1。投入運行后,GGH出現(xiàn)堵塞,且戛來越嚴重。GGH堵塞程度直接反映在兩側壓差數(shù)值上,隨著運行時間的增加而增大。投運初期壓差從0.1-0.2kPa逐步上升至1.0-1.3kPa,壓差上升過程中通過吹灰器在線沖洗后略有下降。壓差到了1.0kPa后停運脫硫系統(tǒng)進行離線人工高壓水沖洗,進入GGH內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)換熱元件表面附著堅硬的類似水泥的污垢,吹灰器在線 沖洗對污垢幾乎不起作用。前幾次進行離線人工高壓水沖洗后,壓差能恢復到0.2-0.3kPa,堵塞現(xiàn)象得到一定程度緩解。多次沖洗后只能恢 復到0.4-0.5kPa,效果越來越差,沖洗間隔越來越短,最后不到50天就要離線人工高壓水沖洗一次,嚴重影響了脫硫系統(tǒng)和發(fā)電機組正常運行。
1.2 堵塞的影響
由于GGH換熱元件通風面積減小,兩側壓差增大,通風阻力增大,引起增壓風機負荷增加,電機工作電流增加,嚴重時增壓風機出現(xiàn)喘振,甚至引起增壓風機跳閘,脫硫系統(tǒng)停運。這里,如果設置有煙氣旁路擋板,則緊急聯(lián)運開啟旁路擋板,煙道煙氣壓力出現(xiàn)大幅波動對鍋爐 正常運行造成較大干擾;如果沒有設置煙氣旁路擋板,則聯(lián)運發(fā)電機組跳閘。GGH堵塞后,增壓風機工作電流增加,沖洗耗用的水和電也增加,增加發(fā)電機組的啟停次數(shù),減少發(fā)電時間,降低電廠經(jīng)濟收益。經(jīng)機組發(fā)電期間開啟旁路旁板或脫硫系統(tǒng)停運會降低脫硫系統(tǒng)投運率,增 加SO2排放,降低脫硫電價補貼收入,增加SO2排污費,還可能受到環(huán)保監(jiān)察部門行政處罰。